為保證液量較的情況下能夠正常排液,分離器具有較的壓力。但是在液量減小時,必須通過油水出口閥對液體節(jié)流,使液面不至于降。因此生產(chǎn)中,分離器一般在較的壓力下工作,液相閥門處于節(jié)流狀態(tài)。 分離器壓力過影響分離器的進液,使中轉(zhuǎn)站或計量站的輸出口以及井口回壓增,不利于輸油。我國的油井多為機械采油,井口回壓升,增加了采油的能源消耗。此外,在較壓力下油中含有的飽和溶解氣,在出油閥節(jié)流后,壓力下降時,從油中分離出來,易使下游流程中的油泵產(chǎn)生氣濁。因此較的分離器壓力不但影響油氣的分離效率,增加生產(chǎn)能耗,而且影響安全生產(chǎn)。上海協(xié)升化工科技有限公司分離器 服務(wù)值得放心。江蘇液液分離器生產(chǎn)廠家
經(jīng)過進一步的探索,1904年Hazen根據(jù)實踐經(jīng)驗提出了“淺池理論”,即在重力沉降過程中,分散而非結(jié)絨顆粒的沉降效果以顆粒的沉降速度與池面積為函數(shù)衡量,與池深、沉降時間無關(guān),也即提沉降池的處理能力有兩個途徑:一是擴沉降面積,二是提水分沉降速度。提水分沉降速度的措施可以通過斯托克斯公式得出,擴沉降面積的措施是在容器內(nèi)設(shè)置多層水平隔板。以這一理論為基礎(chǔ),1950年美國殼牌公司[3]研制成功第1臺平行板捕集器,其可去除水中小為60μm的油滴。上世紀70年代Fram公司開發(fā)了V型板分離器,上世紀80年代CENATCO公司開發(fā)了板式聚結(jié)器,這是一種錯流式組合波紋板,經(jīng)過不斷改進,這種設(shè)備在油氣分離、油水分離和含油污水凈化方面都得到了應(yīng)用。吉林高效油水分離器供應(yīng)商上海協(xié)升化工科技有限公司致力于提供分離器 ,有想法的可以來電咨詢!
分離器內(nèi)設(shè)有油池和擋水板。原油自擋油板溢流至油池,油池中油面由液面控制器操縱的出油閥控制。水從油池下面流過,經(jīng)擋水板流入水室,水室的液面由液面控制器操縱的出水閥控制。 傳統(tǒng)分離器液位和壓力控制中存在的問題 ? 細粉分離器 分離器定壓控制中,天然氣管線上的壓力控制閥對天然氣進行一定程度的節(jié)流,以保證分離器內(nèi)壓力的穩(wěn)定。氣量減小或者氣出口處壓力降時,閥門節(jié)流程度增加;反之,閥門節(jié)流程度減小。 分離器液面控制中,油水出口閥門也對液體進行節(jié)流。液量增時,節(jié)流程度減小;液量小時,節(jié)流程度加強,以使液面保持穩(wěn)定。
氣液分離器分離效率的選擇跟待分離的液體物性有關(guān),如果液體粘度,分子間作用力強,相對來說容易分離一些,所以油水分離器一般分離極數(shù)比水分離器。同樣的分離要求,較粘液體的分離器的分離方式在上述順序中可以降一檔。凈化分離器。 凈化分離器的作用是將氣體中無用或有害的液體分離出來,也就是說分離效率越,氣體中無用或有害的液體越小,帶來的處越多:如果是無用的液體少了,也就是使凈化氣體的使用效率了,也就是氣體的使用成本了;如果是有害的液體少了,就不光是凈化氣體使用成本了,而且是降了液體的危害程度,用戶的運行成本因此也明顯更降了分離器 ,就選上海協(xié)升化工科技有限公司,讓您滿意,有想法可以來我司咨詢!
重力式分離由于油、氣、水的相對密度不同,組分一定的油水混合物在一定的壓力和溫度下,當(dāng)系統(tǒng)處于平衡時就會形成一定比例的油、氣、水相。當(dāng)相對較輕的組分處于層流狀態(tài)時,較重組分液滴根據(jù)斯托克斯公式的運動規(guī)律沉降,重力式沉降分離設(shè)備即根據(jù)這一基本原理進行設(shè)計。由斯托克斯公式可知,沉降速度與油中水分半徑的平方成正比,與水油的密度差成正比,與油的粘度成反比。通過增水分密度,擴油水密度差,減小油液粘度可以提沉降分離速度,從而提分離效率。分離器 ,就選上海協(xié)升化工科技有限公司,有想法的可以來電咨詢!江西氣液分離器廠家直銷
分離器 ,就選上海協(xié)升化工科技有限公司。江蘇液液分離器生產(chǎn)廠家
因為一般來說,系統(tǒng)就是利用工藝介質(zhì)氣液兩相性質(zhì)不同來循環(huán)運行的,如果氣液混合在一起,肯定會使整個系統(tǒng)的運行質(zhì)量和效率下降。典型的工藝介質(zhì)分離器如:制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)器后氣液分離器。 制冷系統(tǒng)是利用制冷劑液體相變潛熱來制冷的,工藝介質(zhì)在蒸發(fā)器吸收了量的被冷卻物質(zhì)的熱量,從而由液相變成氣相,然后送往吸收器或壓縮機,然后是發(fā)生器或冷凝器,又從氣相變成液相。 如果蒸發(fā)器后氣液分離器的分離效率提了1%,蒸發(fā)器的冷卻效率也提了1%,冷劑泵或壓縮機電耗減少了1%,發(fā)生器或冷凝器的效率也提了1%,而一般提分離效率1%所用的成本只相當(dāng)于壓縮機半年節(jié)省的電費。江蘇液液分離器生產(chǎn)廠家
上海協(xié)升化工科技有限公司是一家有著雄厚實力背景、信譽可靠、勵精圖治、展望未來、有夢想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅持于帶領(lǐng)員工在未來的道路上大放光明,攜手共畫藍圖,在上海市等地區(qū)的化工行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來公司能成為*****,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強不息,斗志昂揚的的企業(yè)精神將**上海協(xié)升化工供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,一直以來,公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實守信的方針,員工精誠努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來贏得市場,我們一直在路上!